碱法草浆中段废水生物处理造纸废水分段处理
碱法草浆中段废水生物处理
(1)废水水质
减法草浆中段废水水质如下:BOD5500mg/L~600mg/L,SS365mg/L~1910mg/L,COD1640mg/L~1910mg/L,色度2000,pH8~9,挥发酚1.5mg/l~2.0mg/l。
(2)废水处理工艺流程
废水首先在初沉池中去除大颗粒的悬浮物,然后进入加速曝气池,加速曝气池为两只I-O型曝气池,它的特点是曝气区在池的外围,沉淀区中间,曝气区上部加装有消泡装置。加速曝气池出水投加硫酸铝后,进入加速澄清池,在加速澄清池中进行固液分离。
在碱法草浆中段废水生物处理过程中,从初沉池、加速曝气池和加速澄清池来的三种污泥采用气浮法进行浓缩,浓缩后的浮渣用板框压滤机进行干化,压滤渣和煤混合做燃料。
(3)曝气池活性污泥的驯化培养
①恢复活性阶段来自某印染厂的干污泥运到废水处理站以后将其调稀,然后用泵送入**只曝气池,并加清水150t,磷酸二氢钾500g,进行鼓风闷曝,并定时加入粪水,控制氨氮在100mg/l~150mg/l,溶解氧3mg/l~4mg/l,逐步恢复干污泥的活性。镜检中出现了草履虫、豆形虫、滴虫和钟虫等。
②驯化阶段完成恢复干污泥活性后,采用配水方法进行驯化,逐步提高造纸废水的进水比例,使活性污泥逐渐适应碱法草浆的废水水质。溶解氧一般控制在2.5mg/l~6.0mg/l之间,氨氮维持在来水平,有时偏高一些。
③培养阶段驯化后的活性污泥进行培养,以增加活性污泥的浓度。废水由间断进水改为连续进水,操作条件基本不变。其间换水两次,**次在11d后进行,先将鼓风机、搅拌叶轮停止运转,静止3h~4h后,将上面废水抽去130t,然后恢复正常运转。间隔5d后进行第二次换水,换去上面废水100t,进行闷曝几小时后恢复正常运行。15d后基本上完成了**只曝气池的活性污泥培养工作。污泥沉降体积在75%~80%左右,镜检有大量菌胶团和原生动物。把**只曝气池的混合液一分为二,一半泵入第二只曝气池,然后两只池继续同时培养,约过8d~10d时间,就达到了预期的污泥量,此时进水量亦逐步增加到40t/h左右
(4)曝气池运行条件
①由于制浆造纸系统排放的废水是间断的,因此,废水水质变化幅度很大,这对废水的生物处理是不利的。为了保持进水水质的稳定,通过测定废水的高锰酸钾耗氧量来进行水质的调配,使废水的高锰酸钾耗氧量控制在700mg/l~800mg/l之间,相当于进水BOD5在500mg/l~600mg/l之间。
②曝气池的溶解氧是一个非常重要的条件。溶解氧过高,微生物自身氧化,活性污泥细碎。同时空气量大,曝气强度大,废水中产生大量泡,造成消泡困难,废水处理顺利进行。溶解氧过低,活性污泥得不到足够的氧,造成污泥活性下降。在此工艺中,采用曝气盘曝气,曝气盘曝气的优点在于不留死角,曝气池的每个角落,都能充分得到氧。
③一般进水pH在8~9之间,生物处理后,曝气池出水pH为7.0~7.5,所以正常情况下,不需调节pH值。
④营养盐对生物处理的影响表现在对活性污泥性能的改善。由于废水中含有微量的氮和磷,因此在一段时间内不加营养盐也能取得较好的去除效果,但随着时间的延长,污泥指数上升,活性污泥结构松散,这时如添加营养盐,污泥指数即下降,污泥浓度增加,但处理效果不变。因此根据具体情况采用间断或连续施加营养盐。 ⑤温度对活性污泥的活性影响很大。I-O型曝气池在冬季一般保持在7℃~10℃之间,这时废水处理效果较差,当温度下降到9℃以下时,BOD5去除率降低50%。如果冬季用冷凝水(35℃~40℃)保温,使曝气池曝气区维持在12℃以上。基本上不影响处理效果。温度对处理效果的影响如表2。
(5)运行效果
在1980年4月~6月的稳定条件的运行效果见表3。由表可见碱法草浆中段废水生物处理效果是令人满意的。
扫一扫,关注我们